sccdnc 2008-4-9 11:29
调速器发导叶不平衡故障信号
调速器发导叶不平衡故障信号,导致报调速器故障。
联机检查:导不不平衡信号是因导叶偏差过大(>0.2%),经过积分器后超过积分上限发出的,再由此信号报“调速器故障”信号。
处理:调整导叶回路增益参数,使导叶静态偏差与导叶参考值减小到要求范围内,现调速器运行正常。
事故处理过程中应考虑到的安全措施:1、机组应停机,将调速器开/停机阀锁在停机侧;2、如果在开机时处理,应将导叶机械开限限制在最大负荷开度下,否则在参数调整时,可能因参数错误而易造成机组误动作。
[[i] 本帖最后由 sccdnc 于 2008-4-15 10:41 编辑 [/i]]
sccdnc 2008-4-15 10:40
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我在此事件的处理中,太过自信,也太过草率,以致差点铸成大错。特将此事讲出来,希望战友们以此为戒。
我处理时是在机组正常运行中,机组带负荷28MW(满负荷45MW),未开票,也未将导叶机械开限压在最大负荷开度下。这是最大的失误。第二点失误是在设定导叶开度时,原本0.50表示导叶开度为50%。而我错误的将参数直接设置为50!!,而1.0就表示导叶全开,100%,在此水头下我厂机组64%开度即可发满负荷,50表示什么,导叶将会全开!!机组将会过负荷......无法想象。
在参数设置后,看见导叶迅速向全开方向运动,油压装置工作油泵和备用油泵先后启动,我立刻醒悟过来,在4S(此时间为估计时间)内将调速器切回现地手动,压开限到原开度。
在压开度前,此时机组负荷刚好到满负荷,压导叶开度后,将机组控制在原开度下手动运行。在取消原错误的设定参数后,几分钟内无法定下神来,甚至将调速器切回自动也不敢操作了。
后来查看监控记录:仅出了调速器中接脱开信号,实际上还有信号,运行没有仔细的查看:油压装置油泵在2S内启动,备用泵在3S时启动,在9S时都停了下来。
这次教训太深刻了。请战友们一定在注意:机组运行时在调速器上修改参数,一定要作好安全措施,也一定要想清楚参数的修改对机组运行所产生的影响。
ZG电力人 2008-4-15 21:43
在操作前一定要想清楚了,需要做安全措施的一定要做好安全措施,做到万无一失.
zlukan 2008-4-20 01:48
:( 不懂?楼主调整参数时,干嘛不把导叶切到纯手动状态。这样就算你把调速器的电气部分切除应该都不要紧了,调整好参数确认没有问题了再吧导叶切到自动也不迟呀~
22newplayer 2008-4-28 07:50
看LZ的机组容量也不算小,我们厂一般不容许运行中修改调节参数的,不知道这个调速器是那家的,我们用的电调设计的特垃圾,只要不平衡量超过一定时间就报调速器总事故停机,真是郁闷啊:(
sccdnc 2008-4-28 11:05
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调速器切手动后,所设置参数后的效果不能反映出来。
实际上最重要的有两点:1、调速器该压机械开限至满负荷开度下;2、开工作票。
本次调速器故障最终处理是在停机后进行的。查程序各处设置正常,PID参数正常;清洗调速器伺服阀和调中接平衡后,对导叶增益参数进行了调整,最后达到调速器正常运行要求。